1.1原除尘系统
这个系统在1970年代初被设计、施工并使用。 现场设有空气压缩机,能产生高压气体,用于空气输送系统。 该系统具有运输距离远、运输量多、系统所需的供给设备少等特点,是国内最早、最广泛的除空方式。 系统由供给设备、气源设备和骨料设备三个基本功能成分和通风除尘系统、控制系统等组成。 该气力输送系统的设计采用两个子系统,投入厂的通风除尘系统采用吸上式排气罩,排气罩设置在直接投入口上方2m处,离心风扇设置在室外屋顶上。 该除尘系统将吸收的水泥粉尘直接排到大气中,且两台离心风扇的输出均为25KW。
1.2粉尘污染状况
原来的通风除尘系统基本处于废弃状态,工人在投入工作中被水泥粉尘污染的同时,系统产生的粉尘给周围环境带来了很大的污染。 近年来,经过环境保护部门每年的检查,投入工厂的粉尘浓度为84mg/m3,超过国家规定的最高容许浓度的6mg/m3的13倍,控制室的粉尘浓度为36mg/m3,超过国家规定的最高容许浓度的6mg/m3的5倍。 投入时整个投入现场充满了水泥粉尘,地面的水泥粉尘很多。
1.3传统除尘系统瘫痪的原因
其原因主要是原本设计的通风除尘系统不合理,其自身存在较大缺陷,同时维护工作差也是污染的重要原因之一。 吸上式排气罩虽然能排出粉尘,但不是采取积极抑制粉尘飞扬的措施,而是只被动地排出生产过程中扬起的粉尘,采用吸上式排气罩,使粉尘在进入排气罩之前通过工人的操作区域,工人在投入过程中一定要这种通风设计不合理,给系统带来了很大的缺陷。